渦扇10的設計評審順利完成,也就意味著整個項目正式進入了研發環節。
而與此同時,生產製造方麵的技術驗證工作也並沒有停下來。
410廠的技術室內,一群工程師正或站或坐地圍在幾台電腦旁邊,看著crt顯示器屏幕上麵的3d模型。
1995年,渦扇9的國產化率達到70%,標誌著為期4年的渦扇9發動機材料國產化項目告一段落。
在當時看來,剩下的30%,對於430廠來說,屬於很難在短時間內靠自身力量解決掉的部分。
好在隨後的兩年時間裡,鎬京方麵倒也沒有擺爛。
除了通過精工計劃牽上常浩南和410廠這條線,成為渦扇10的技術驗證型號之外,最主要的成績就是把斯貝mk202的原始設計給數字化了。
當然,這也是常浩南去年年末就提出來的要求。
一型航空發動機的相關設計文檔浩如煙海,如果全部呈現在紙質材料上,那恐怕能裝滿好幾個檔案櫃。
作為全國上下最了解渦扇9情況的人,他自然而然地也被拉進了渦扇10項目組。
而且這個過程中幾乎不可避免地產生丟失或者汙損,到時候又是一筆糊塗賬。
要把這種體量的實體資料從鎬京轉移到盛京,那絕對是個相當巨大的工程。
實在不是他們對430廠有什麼偏見。
作為當時華夏航空工業接觸過的,最先進的航空發動機,一些技術細節哪怕過了十幾年也還能記住。
隻不過,到目前為止,大多數工作還是在老夥計身上乾:
“你們確定……消化吃透了?”
楊慶露出了一個有些顧慮的表情:
“第一個是把高壓渦輪軸承處的浮動環式封嚴裝置改為篦齒封嚴裝置,主要是為了防止封圈處的滑油結焦,導致浮動環卡死而不能動,最終造成浮動環與軸相磨形成漏油的縫隙,第二個是……”
當年引進斯貝的時候,原計劃是放在盛京這邊搞國產化的,但當時410廠正和606所一起搞渦扇6,擔心受到影響,就沒接這個活。
雖然解釋的頭頭是道,但顯然說服力並不很強。
旁邊的其它人雖然因為性格或者資曆的原因沒有直接開口質疑,但從反應來看,應該也是抱著差不多的想法。
“設計修改……”
所以430廠今年花了大半年時間,把絕大部分技術資料都搬到了電腦上麵。
“嘶……你們這個渦扇9的設計,跟之前的斯貝mk202,好像有點差彆了啊……”
“確實,這個版本是經過修改的,優化過一些原始設計中不合理的部分。”
他說著伸手指向麵前一台電腦的屏幕:
一名410廠的老工程師摸了摸斑白的鬢角,略顯遲疑地說道。
但還是有不少技術人員去考察過這個型號。
這位叫做楊慶的工程師就是其中之一。
430廠的技術部部長張振華點了點頭。
而是斯貝仿製過程中出過類似的事情——
80年代中期,430廠想要搞斯貝航改燃的時候,就因為高、低氣壓機的氣動設計沒有在原始型號上做足夠的分析試驗工作,忽視了艦用燃機在流路上與航發的差彆,導致險些發生重大事故。
這還不算完,後來更是搞出過先整機試驗,後部件試驗這種足以讓人眼前一黑的狠活。
至於結果麼……
斯貝改燃雖然理論上完成了鑒定試車,但從1990年到1993年整機測試時間隻有大概60小時,實在沒什麼說服力,再加上沒有裝機對象,國產化率還上不去,就隻好不了了之了。
總之,410廠對於這些同行不大放心,也是在情理之中。
張振華有些不好意思地撓了撓頭。
雖然他本人當時並沒參與,但也必須承認,自家單位過去在這方麵確實劣跡不少。
好在他早就已經想好了如何麵對這樣的質疑:
“這幾處修改不是我們自己完成的,是去年年末來盛京開會的時候,常總幫我們指點出來的。”
沒有人接話。
不過張振華明顯聽到一陣鬆了口氣的聲音。
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